尾礦幹排技術實施方案 分析

發布時間:2016-05-03 點擊量:

     現以某螢(yíng)石選礦廠為例介紹我公司采用的尾礦(kuàng)幹排技術     

  

     該公司現有一套螢石浮選生產線,日處理300噸品位20-30度螢(yíng)石原礦。在生產過程中每天產生1200立方尾礦(kuàng)水。該公司的尾礦(kuàng)水長時間靜置後不能澄清,外(wài)排會(huì)汙染環境,尾(wěi)礦水處理問題(tí)已經影響到(dào)了公司的正常生產。該公司(sī)曾經使用壓濾機處理(lǐ)的辦法,尾礦水.入(rù)沉澱池,加淨水劑後進壓濾機,運行成本高且出(chū)水不清、懸浮物含量高,不能回用到浮選上。  我公司(sī)根據該公司具體情況(kuàng)製定了下述方案。方案實施後,尾礦水得(dé)到淨化並(bìng)回用於浮選,同時(shí)節約了每年(nián)10萬元的(de)取水費、減少了浮選藥劑的投加量,幹尾砂外售生產建築材料,避免了尾(wěi)礦水汙染周邊環境,為企業帶來了顯著的經濟效益和社會效益。  根據(jù)該公司的(de)生產原(yuán)料及尾(wěi)礦水(shuǐ)中的成分,使用本方案(àn)後.地解(jiě)決(jué)了尾礦水、泥處(chù)理問題(tí)。
 
    1.尾礦水的水量和水質  
水量:50立方/小(xiǎo)時        
pH:8左右(yòu)  
溫度:常溫
水質:含選礦藥劑、懸浮物等     
 
尾礦幹排篩.gif 
   2.方案描述  
      此方案使用分J機、尾礦水處理(lǐ)器、壓濾(lǜ)機、尾礦含片篩作為尾礦水處理的主要裝置,尾礦水經機(jī)械設備除(chú)粗(cū)砂後用泵抽入過濾器,泵前(qián)的管道(dào)上加入絮凝藥劑,經過過濾器處理(lǐ)後的(de)出水清(qīng)澈透明,回用於浮選,過濾(lǜ)器(qì)底部每隔約1小時自動排出約1-2立方左右的泥進壓濾機壓幹後,泥餅(bǐng)含水(shuǐ)率低(dī)於15%,可以實現幹法(fǎ)堆存。(或不使用壓濾機,泥漿自流進入幹(gàn)化池定期清(qīng)理。)也可將過濾後的泥漿料送至尾礦庫(kù)鞏固壩基
 
   【對比】有螢石選廠曾經使用(yòng)壓濾機未經過濾(lǜ)器直接壓濾尾礦水,需要經常更換濾布造成運行成本太高;在運行時(shí)濾布兩邊跑泥,需要用(yòng)清水衝洗,形成二次汙染。有的選廠使用離心機處理尾礦水,因(yīn)螢石尾礦水粘性大、尾礦水中含有泥沙對設備損害很大,需要經常更換零部件,且加(jiā)藥量大、電耗高、出水不(bú)穩(wěn)定。有的(de)選廠使用板框壓濾機直(zhí)接壓濾(lǜ)尾礦水,選用濾布網眼小時濾布頻(pín)繁堵塞,選用濾布網眼大時(shí)出水混濁,並且以這樣的工藝使(shǐ)用電耗高(gāo)。而我公司合作采用的尾礦幹排技術中處理過濾器間斷(duàn)排出泥漿的壓濾機采用較大網(wǎng)眼的濾布,避免(miǎn)了濾布的堵(dǔ)塞,其壓濾(lǜ)濾液不清時,可以(yǐ)回流至前一工段再(zài)處(chù)理,且(qiě)壓濾機間斷運行,顯著節約了電耗。   
 
 
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